空气预热器排烟温度过高该如何解决?
很多电厂的空气预热器排烟温度过高不知道该怎么办,下面大家介绍一下它的解决办法。
目前,电站锅炉的空气预热器普遍排烟温度较高,较高的排烟温度造成锅炉效率下降,制粉系统干燥出力不足,长期运行,很不经济。这是空气预热器行业普遍共性的问题。
很多电厂都想利用空气预热器改造的机会解决排烟温度过高的问题,从而尽可能提高锅炉效率。要想降低排烟温度,提高锅炉效率,节省燃料,需要安装空气预热器后,利用排烟热量加热冷空气,町以便排烟温度降低。大多数电厂原来的空气预热器并没有预留层,单纯地将冷端换成搪瓷,并且加高到900多,并不能保证排烟温度一定降低,这涉及到热力学计算、阻力计算、温度场计算、波形选择、搪瓷质量等诸多问题,这些核心技术必须要有理论支持和多年的经验作为指导。如果不能解决排烟温度过高的问题,势必影响到锅炉效率,甚至导致排烟温度比原来的更高。
解决办法:如果预热器先天不足,则需重新更换。所以对于预热器的设计问题的重视,才是其性能的有力保障。由于改造前后锅炉使用的燃料等条件不可能完全相同,以下仅以机组在空预器改造前后满负荷工况下作粗略对比分析。
空气预热器改造前后满负荷工况下主要性能参数比较空预器换热元件已到使用寿命,库房内换热元件备件已用完,此时进行空气预热器改造即改造了密封装置,又更换了换热元件,可谓一举两得。硫腐蚀的产生不仅造成预热器的漏风,而且还会造成预热器管的积灰堵塞。漏风率降低,可保护锅炉燃烧氧量充足,减少锅炉不完全燃烧热损失和排烟热损失,排烟温度降低了,锅炉效率大致提高。同时,热风温度提高,有力地保证了广旺贫煤的着火和稳定燃烧。漏风率降低,减少了空气和烟气流量,降低送风机、引风机电耗,同时也避免了因风机出力不足而影响整台机组的出力。漏风率降低,减少了空预器出口烟气流量,降低了烟气流速,从而使静电除尘器的效率增加,同时所有在空预器下游的设备磨损降低,其维修、维护量大大减少。对空气预热器本身,漏风率减小,空气侧漏向烟气侧的流量下降,流速降低,各易磨损件的寿命也延长,维修、维护工作量减少。
空气预热器的密封设计?
空气预热器密封装置的主要部件包括热端、冷端径向密封片,热段、冷段轴向密封片,旁路密封片,扇形板,轴向密封装置,T形钢圈,中心密封筒及其空气密封装置、漏风制系统(SCS)等。更重要的是,运行几年后,若某根管子出现损坏,可以很容易地抽出损坏的管子,换上新的搪瓷管,不必进行整体更换,与管箱整体更换相比既节省了资金,还减少了检修工作量,缩减检修时间,降低了工人的劳动强度。当然,并不是使用了这些部件,就可以保证其密封性。在设计时,一定要加强各部件的协调、配合。所谓的密封主要包括三个方面的密封,一是径向密封片与扇形板构成径向密封;二是轴向密封片与轴向密封装置构成轴向密封;三是旁路密封片与转子外围的T形钢圈构成旁路密封。另外,密封介质也存在不同。上轴由矿渣棉填料式密封和空气密封装置,下轴是由超细玻璃棉构成填料式密封。所有的这些密封,相互联合,从而形成一个连续封闭的密封系统。
密封性是保证空气预热器正常工作的关键因素。这就提醒各个生产厂家在预热空预器的设计、加工、制作过程中一定要考虑到其密封性的因素,从而保证产品在工作时能发挥很大的使用效能。
空预器堵塞后的处理方法
1)立即止料,分解炉止煤,大幅度降低窑速和用煤量。
2)检查预热器系统压力和温度等操作记录,分析、判断异常数据,并立即赴现场观察,找出堵塞的部位。
3) 适当加大排风后,打开清灰孔或入孔门进行试探性的检查和清理。相反,根据多年的经验,在相等换热面积的情况下,由普通钢管式预热器更换为搪瓷钢管式预热器,运行一段时间后,锅炉的排烟温度比原来一般要低2~8℃。在捅堵过程中,应有专人指挥,要避开捅料孔一面高温生料突然下榻冲出捅料孔造成伤害。捅堵时,可利用压缩空气进行吹扫。完成捅堵时应关闭各处门、孔,利用旋风筒锥体的吹扫装置进行较长时间的吹扫,清理剩余堆积或粘附内壁的生料。
4)捅堵过程中,严禁在窑头、冷却机看火孔和其他冒灰的地方站立或检修,防止预热器堵料突然塌落伤人。